Page 320 - Full paper สอฉ.3-62
P. 320

เมื่อเปิดเครื่องแล้วเลือกเบอร์ด้ายกับเลือกขนาดของแผ่น          1.2  การหาจ านวนรอบที่เหมาะสม โดยด้ายเบอร์ 0.145
             อีแปะหน้าตู้คอนโทรล ไฟเบอร์ด้ายและขนาดของแผ่นอีแปะ  mm. ที่ความเร็ว 2,200 rpm. ซึ่งจากการทดสอบพบว่าจ านวน

             ตรงไมโครคอนโทรลเลอร์จะติด จากนั้นเมื่อกดสวิตซ์ไฟการ  รอบที่เหมาะสมอยู่ที่ 6,700 รอบ
             แจ้งเตือนของมอเตอร์ พร๊อกซิมิตี้สวิตซ์ สปีดจะติดและเมื่อ       2)  การทดสอบกรอแผ่นอีแปะขนาด 114 mm. ใช้ด้ายเบอร์

             มอเตอร์หมุนจนด้ายกรอเต็มแผ่นอีแปะพอดีแล้วไฟของโฟโต้  0.10 mm. โดยใช้ความเร็ว 2,500 rpm. เพื่อไม่ให้แผ่นอีแปะอ้า
             เซนเซอร์จะติดแจ้งเตือนให้ทราบว่าจบการท างาน      และด้ายฟู ซึ่งจะท าการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเครื่อง
                                                              ควบคุมหัวกรออีแปะแบบเดิมกับเครื่องควบคุมหัวกรออีแปะ
             4.  ผลการทดสอบ                                   แบบใหม่ โดยใช้แผ่นอีแปะขนาด 114 mm. และใช้ด้ายเบอร์
                  ผลของการด าเนินงานออกแบบ ทดสอบการท างาน แก้ไข  0.10 mm.ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตาราง ดังนี้
             ปัญหาอุปสรรคในการสร้างและประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ท าให้

             ได้ชุดควบคุมหัวกรออีแปะดังรูปที่ 12 เครื่องควบคุมหัวกรอ  ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบเครื่องควบคุมหัวกรออีแปะแบบเดิมกับแบบ
             อีแปะที่สร้างขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ                      ใหม่

                  1)  หน้าตู้คอนโทรล                            แผ่น    จ านวน         คิดเป็น        คิดเป็น
                  2)  ไมโครคอนโทรลเลอร์ PLC หรือโปรแกรมเมเบิลลอจิก  อีแปะ   แผ่น   ผ่าน   100%   ไม่ผ่าน   100%
             คอนโทรลเลอร์                                        เดิม    500     419   83.8%    81    16.2%

                   3)  ที่ใส่หลอดด้า                            ใหม่     500     463   92.6%    37    7.4%
                   4)  ฐานรองแผ่นอีแปะ

                                                                       3)  การทดสอบกรอแผ่นอีแปะขนาด 114 mm. ใช้ด้าย
                                                              เบอร์ 0.145 mm. โดยใช้ความเร็ว 2,200 rpm. เพื่อไม่ให้แผ่น
                                                              อีแปะอ้าและด้ายฟู ซึ่งจะท าการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง

                                                              เครื่องควบคุมหัวกรออีแปะแบบเดิมกับเครื่องควบคุมหัวกรอ
                                                              อีแปะแบบใหม่ โดยใช้แผ่นอีแปะขนาด 114 mm. ใช้ด้ายเบอร์
                                                              0.145 mm. ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตาราง ดังนี้


                                                              ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบเครื่องควบคุมหัวกรออีแปะแบบเดิมกับแบบ

                                                                                ใหม่
                             รูปที่ 12  ผลของงาน                แผ่น    จ านวน         คิดเป็น        คิดเป็น
                                                                อีแปะ    แผ่น   ผ่าน   100%   ไม่ผ่าน   100%
                  การทดสอบชุดควบคุมหัวกรออีแปะสามารถแบ่งออกได้เป็น    เดิม   500   397   79.4%   109   20.6%
             3 ส่วน คือ                                         ใหม่     500     452   90.4%    48    9.6%

                  1)  หาจ านวนรอบที่เหมาะสม ก าหนดจ านวนรอบของ
             มอเตอร์ใน PLC โดยจะให้มอเตอร์หมุนตามจ านวนรอบที่  5.  สรุปผล
             ก าหนดไปเรื่อยๆ และท าการกรอด้ายเบอร์ 0.10 mm. และ        ผลการทดสอบพบว่าจ านวนรอบที่เหมาะสมของแผ่นอีแปะ

             0.145 mm. ใส่แผ่นอีแปะขนาด 114 mm. จนด้ายกรอเต็มแผ่น  ขนาด 114 mm. โดยใช้เบอร์ด้ายขนาด 0.10 mm. เท่ากับ 12,900
             อีแปะพอดี ซึ่งจะตรวจสอบผลการท างานได้จากผู้เชี่ยวชาญ   รอบ ผลปรากฏว่าเครื่องควบคุมหัวกรออีแปะระบบเดิมได้
             ดังนี้                                           ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ 83.8% อีก 16.2% คือผลผลิตที่ไม่ผ่าน

                     1.1  การหาจ านวนรอบที่เหมาะสม โดยด้ายเบอร์ 0.10   เกณฑ์ ส่วนเครื่องควบคุมหัวกรออีแปะระบบใหม่ผลผลิตที่
             mm. ที่ความเร็ว 2,500 rpm. ซึ่งจากการทดสอบพบว่าจ านวน  ผ่านเกณฑ์ 92.6% อีก 7.4% คือผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์และผล
             รอบที่เหมาะสมอยู่ที่ 12,900 รอบ                  การทดสอบพบว่าจ านวนรอบที่เหมาะสมของแผ่นอีแปะขนาด


                                                              5
                                                                                                              302
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325