Page 11 - 2018镇江太阳能杂志
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技术改进及物料开发                                       刷过程中形变,从而降低银浆单耗。

                 在坚持科技进步的前提下,用先进的技术
                 改造落后的技术,用先进的工艺代替落后
                 的工艺,实现内涵扩大再生产,同时研

                 究、发掘、发展各种新材料并加以应用。



            ·PECVD工艺优化
                 PECVD通过改变膜层折射率配比,提高底

            层折射率改善钝化,降低上层折射率改善光吸

            收,实现效率提升。
                 三次小样实验效率提升在0.039%~0.057%
            。7月中旬逐渐切换为新工艺;具小样实验结

            果如下:                                                      大批量实验银浆单耗较玻璃纤维刮板降低

                                                                 2.4mg/pcs;2018年3月开始逐步导入产线,3
                                                                 月平均银浆单耗较2月低3.6mg/pcs,4月较3月
                                                                 低4.9mg/pcs;4月份中间穿插首骋GY105降低

                                                                 银浆单耗浆料实验,因印刷问题,5月11日产

                                                                 线停用首骋GY105,从停用后5、6月平均单耗
                 因新工艺底层折射率与上层折射率差异变                              与1、2月同为首骋CT689相比,导入后碳纤维
            大导致新工艺颜色均匀性较原工艺变差,导入                                 刮板的银浆单耗较玻纤刮板低约5mg/pcs。

            初期因各炉管温度均匀性及石墨舟舟片组合未

            优化至最佳导致加镀比例由0.70%升高到1.04%                            ·背电极和背场图形优化
            ,返工比例由0.24%升高到0.27%;                                      通过实验确认背电极去除蜈蚣脚后在电性
                 在与工艺部的共同努力下,通过管内温度                              能上没有变差的基础上,4月份完成了背极背

            均匀性及石墨舟片组合优化,将加镀比例降低                                 场图形优化。去除背电极蜈蚣脚后,大批量实

            至0.9、返工比例降低至0.24%。                                   验背电极银浆单耗降低11.5%,在确保电性能
                                                                 不损失的情况下实现了背银单耗降低并逐步切
                                                                 换为优化后图形。

                                                                      从下图可以看出随着背极背场优化网版的

                                                                 逐渐导入背银单耗从1月份的0.0334g/pcs降低
             左图新工艺导入前后不良比例对比,右图导入后新工艺优化前
                             后不良比例对比                             至5月的0.0301g/pcs。
                                                                      7月因导入儒兴背银及背极加宽0.1mm改善

            ·碳纤维刮板导入                                             背面焊接导致背银单耗显著提高;8月开始背

                 高强度碳纤维刮板通过将刮板支撑材质由                              电极印刷采用碳纤维刮板后,背银单耗降低至
            玻璃纤维板改为高强度的碳纤维板,减小在印                                 0.032g/pcs并逐渐稳定,较年初1月份背银单





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