Page 346 - Full paper สอฉ.3-62
P. 346

ละ 2 ของชิ้นงาน และข้อบกพร่องที่เกิดจากปัญหาอื่นๆคิดเป็น  เอกสารอ้างอิง
             ร้อยละ 3 ของชิ้นงาน และได้ทำการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ลดลงคิด  [1] กัลยา วานิชย์บัญชา. สถิติสาหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 : โรงพิมพ์
             เป็นร้อยละ 1 ของชิ้นงาน                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
                        ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561               [2] นายมงคล แก้วนพรัตน์. การลดปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการ
                        จำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและได้ทำการแก้ไขปัจจัย  ผลิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2555.
             หลักพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดจากการมีตำหนิ(Bearing เป็นรอย  [3] ศุภวัชร เมฆบูรณ และ จีรวัฒน ปล้องใหม่. การศึกษาการลดของเสีย
             กระแทก)คิดเป็นร้อยละ  7  ของชิ้นงาน  และได้ทำการแก้ไข  ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสา
                                                               หการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559.
             ปรับเปลี่ยน  Guide  ที่เป็นเหล็กให้เป็น  Urethane  และ  [4] วรพจน์ รัตนแสงสกุลไทย. การพัฒนาการควบคุมกระบวนการเชิง
             ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งทำให้งานมีตำหนิ  (Bearing  เป็น  สถิติในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแหนบ
             รอยกระแทก)  ลดลงคิดเป็นร้อยละ  1.5  ของชิ้นงาน  และ  รถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
             ข้อบกพร่องที่เกิดจากปัญหาอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 2 ของชิ้นงาน   วิศวกรรมอุตสาหการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2543).
             และได้ทำการแก้ไขปัญหาอื่นๆ  ลดลงคิดเป็นร้อยละ  0.5  ของ
             ชิ้นงาน
                        ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
                        จำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและได้ทำการแก้ไขปัจจัย
             หลักพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดจากการมีตำหนิ(Bearing เป็นรอย
             กระแทก)  คิดเป็นร้อยละ  8  ของชิ้นงาน  และได้ทำการแก้ไข
             ปรับเปลี่ยน  Guide  ที่เป็นเหล็กให้เป็น  Urethane  และ
             ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งทำให้งานมีตำหนิ  (Bearing  เป็น
             รอยกระแทก) ลดลงโดยไม่มีของเสียเกิดขึ้น และข้อบกพร่องที่
             เกิดจากปัญหาอื่นๆคิดเป็นร้อยละ  2  ของชิ้นงาน  และได้ทำ
             การแก้ไขปัญหาอื่นๆ ลดลงโดยไม่มีของเสียเกิดขึ้น

             ข้อเสนอแนะ
                       การศึกษากระบวนการผลิตชิ้นงาน  Supply  Pump
             จากกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบความ
             เสียหายของ  Supply Pump เพื่อลดปัญหาตำหนิ  (Bearing
             เป็นรอยกระแทก)  ที่เกิดขึ้นและปัญหาอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นใน
             กระบวนการผลิต ควรศึกษาสิ่งที่อาจทำให้เกิดตำหนิ (Bearing
             เป็นรอยกระแทก) หรือปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้น ดังนี้
                       1. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ Urethane เข้าไปใน
             การทำ Pm 5 ส.
                       2.  ตรวจสอบการผลิตชิ้นงานใน  line  การผลิต
             อย่างสม่ำเสมอ
                       3. หากพนักงานพบสิ่งผิดปกติใน  line การผลิต
             ให้หยุดผลิตงาน และเรียกหัวหน้างานตรวจสอบทันที















                                                              4
                                                                                                              328
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351