Page 155 - Full paper สอฉ.3-62
P. 155

ผลิตได้ เพราะต้องรอชิ้นงานในกระบวนการผลิตก่อนหน้านั้น   5.  การจัดทำรายละเอียดและมาตรฐานการ
          ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนซ่อมบำรุงที่ดีจึงจะทำให้การผลิตได้  บำรุงรักษาเครื่องจักร การจัดทำรายละเอียด
          ต่อเนื่องซึ่งจากการเก็บข้อมูลปัญหาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้   มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักร มาตรฐานการ
                1.  การวิเคราะห์ปัญหา                                ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรจะกำหนดอยู่
                2.  การวิเคราะห์ใช้เครื่องจักร                       ในแผนการบำรุงรักษาประจำวันและประจำเดือน
                3.  ศึกษาแผนการดำเนินงานแบบเดิม                   6.  ใบแจ้งซ่อมเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรเกิดหยุด
                4.  จัดทำแผนซ่อมบำรุง                                ทำงาน มีความผิดปกติไม่สามารถทำงานต่อไปได้
                5.  นำแผนซ่อมบำรุงมาใช้และเก็บข้อมูล                 หรือทำให้เกิดของเสียเป็นจำนวนมากจะต้องรีบ
                6.  เก็บข้อมูล                                       หยุดเครื่องจักร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
                                                                     ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
             7. ผลการศึกษา                                    7.2 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
                7.1 ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร                  ในการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโดยรวมของ
                1.  แผนการตรวจสอบเครื่องจักรได้กำหนดให้มีแผนการ  เครื่องจักรและแม่พิมพ์ เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สามารถสรุปได้
                    บำรุงรักษาระยะสั้นและระยะยาว โดยได้จัดทำ  ดังนี้
                    แผนการบำรุงรักษาประจำวันและประจำเดือนเพื่อ  ตารางที่ 1 ข้อมูลงานเสียก่อนการปรับปรุงของช่วงเดือน
                    นำไปกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเครื่องจักรของ  มิถุนายน-เดือนกันยายน 2561 ปริมาณการผลิต 336,000
                    แต่ละเครื่องในสายการผลิต และกำหนดบุคลากร  หน่วย
                    ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ดังนี้                                             ของ
                2.  กำหนดกิจกรรมในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง โดย  ลำดับ       ประเภทงานเสีย      เสีย   ร้อยละ
                    กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา ได้แก่ การ  1   Connector roughness NG   0   0
                    ทำความสะอาด การหล่อลื่น การปรับแต่งเครื่องจักร   2   Connector Burn ขาว   407   0.121
                    และการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วน เพื่อป้องกันความ  3   Connector 2 สี         519   0.154
                    เสียหาย และการหยุดการทำงานของเครื่องจักร   4    Connector Burn NG        32    0.010
                                                               5    Connector Leak NG        33    0.010
                                                               6    Connector บาง            51    0.015
                                                               7    Connector มีเศษ          375   0.112
                                                               8    Black dot                908   0.270
                                                               9    Molding ไม่เต็ม          321   0.096
                                                               10   Terminal งอ              87    0.026
                                                               11   อื่นๆ                    18    0.005

                                                                          รวม               2,751  0.819
             ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลงานเสีย หลังการปรับปรุงของช่วง  8. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
          เดือนตุลาคม 2561-เดือนมกราคม 2562 ปริมาณการผลิต       8.1 สรุปผลการศึกษาและวิจัย
          395,000 หน่วย                                           1.  จากข้อมูลแสดงงานเสีย ของช่วงเดือนมิถุนายน-
                                            ของ    ร้อย              เดือนกันยายน 2561 พบว่า การผลิต336,000
            ลำดับ       ประเภทงานเสีย
                                            เสีย   ละ                หน่วย พบของเสีย 2,751 หน่วย คิดเป็นร้อยละ
              1    Connector roughness NG    0      0                0.819 เปรียบเทียบกับ ข้อมูลแสดงงานเสีย ของ
              2    Connector Burn ขาว       361  0.091               ช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2561 พบว่าการ
              3    Connector 2 สี           492  0.125               ผลิต 395,000 หน่วย พบของเสีย 2,093 หน่วย
              4    Connector Burn NG        32    0.008              คิดเป็นร้อยละ 0.530 ลดลงร้อยละ 0.29
              5    Connector Leak NG        26    0.007           2.  เปรียบเทียบปริมาณงานเสียก่อนและหลังการใช้
              6    Connector บาง            51    0.013              แผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันพบว่า แผนที่ใช้
              7    Connector มีเศษ          224  0.057               มีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งหลังการหลังการปรับปรุง
              8    Black dot                527  0.133               พบว่ามีงานเสียลดลง 658 หน่วย คิดเป็นร้อยละ
              9    Molding ไม่เต็ม          276  0.070               0.29




                                                                                                              137
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160